上周三下午接到无锡那家压铸厂张总的电话,语气急得很,说他们车间的3吨燃气熔化炉最近能耗有点“离谱”,原本每熔化一吨铝合金燃气消耗控制在85立方米左右,这半个月突然窜到102了,算下来一个月得多花小两万块。正好第二天要去苏州送套炉门密封件,就顺道绕过去看看。
堵在高架上的时候还在想,这种 sudden 升高的能耗,大概率不是炉子本体的问题。到了现场一摸炉门边缘,温度倒还好,密封棉没明显破损;再看燃烧器火焰,颜色偏黄,不像正常的蓝白色。伸手调了下助燃风阀门,火焰形状还是有点散。跟操作工小李聊了聊,他说上个月为了赶订单,炉子连续开了20天没停,之后能耗就慢慢上来了。
我让电工小王把助燃风管道的检修口打开,掏出内窥镜一看——得,燃气过滤器和助燃风预热器的换热管全被油污和粉尘堵了大半。这玩意儿就像咱们家里的热水器水垢多了费气一个道理,助燃风没法充分预热,冷风直接进燃烧室,不仅得多烧燃气来升温,火焰还不稳定。
说到助燃风预热,这可是个被不少老板忽略的“省气关键”。很多人觉得只要燃烧器质量好就行,其实助燃风温度每提高100℃,燃气消耗就能降个8%-10%。正常情况下,通过预热器回收烟气热量,助燃风温度能提到200-300℃,像张总这种炉子,原本设计的预热效率能到65%,现在堵成这样,估计连30%都不到。
记得十年前在常州帮一家农机配件厂改炉子,他们用的是老式无预热的燃烧器,每小时燃气耗量高达18立方米。后来加装了一套陶瓷蓄热式预热器,调试完当天能耗就降到15.2立方米,算下来一年能省出小十万的燃气费。不过当时也踩过坑,刚开始选的预热器换热面积小了,到了冬季低温天气,预热效果就打折扣,后来换成大一号的,才算稳定下来——这就是选型时没考虑到地域气候差异的教训,南京夏季高温对炉子影响是散热,北方冬季低温可是直接影响助燃风基础温度,这些细节都得提前想到。
回到无锡这家厂的问题,我们先把过滤器和预热器拆下来清洗干净,换热管里的顽固油污用高压蒸汽冲了三遍,再重新装回去。点火试了下,火焰立马变成透亮的蓝白色,燃烧声音也从“呼呼”变成“嘶嘶”的均匀声。当天下午再测能耗,降到了88立方米/吨,虽然还没回到最佳状态,但比之前已经好了不少。跟张总说,再观察三天,要是还没降下来,就得检查下烟气挡板的密封性,不过大概率是没问题了。
干这行快20年了,见过太多老板为了省设备成本,宁愿多花燃气费也不装预热器,或者装了之后不按时维护。其实助燃风预热这东西不是什么高科技,关键是选对类型和做好日常保养。像压铸厂常用的燃气熔化炉,选陶瓷蓄热式预热器就比管式的耐用,尤其是在铝液飞溅多的工况下,陶瓷块抗冲击性强,不容易坏。
还有次在南通遇到个更有意思的情况,老板说炉子能耗突然升高,找了好几拨人来看都没查出问题。我到现场蹲了半天,发现操作工为了图方便,每次加完料都把炉门开得很大,冷空气直接灌进去,助燃风预热器刚攒的热量全跑了。这种操作习惯导致的能耗浪费,比设备故障更隐蔽,也更让人心疼——纯属冤枉钱。
所以说,助燃风预热要想真正省15%以上的燃气,不仅要选对设备,还得结合现场工况、操作习惯来调整。比如有的厂是间歇生产,那就得选预热器的蓄热能力强点的;要是连续生产,就得注意定期清理换热管,一般建议每两个月检查一次,粉尘多的车间一个月一次都不为过。
临走的时候张总说,没想到这么个小问题影响这么大。其实做熔化炉这行,很多时候不是靠多先进的技术,而是要能“听懂”炉子的“语言”——火焰颜色、能耗数据、甚至燃烧的声音,都是炉子在“说话”。像这次的能耗升高,就是炉子在提醒“该给我清清预热器啦”。





