炉语者胡申岳 | 南京夏季高温,铝合金熔炼炉工艺稳产的“防暑”诀窍

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上个月,南京连续几天冲破40度。江宁一家压铸厂的老板电话里急得不行:“胡工,这鬼天气,两台燃气熔化炉跟中了邪似的,中午炉温乱跳,铝液温度上下能差30度!浇出来的件全是气孔,废品堆了半个通道!”

我赶到车间时,热浪扑面,像进了蒸笼。屋顶的风机呼呼吹着,但吹出来的风都是热的。炉前老师的工服早已湿透,安全帽带子上都能拧出水来。这场景,正是夏季高温给熔炼炉带来的典型挑战。炉语者胡申岳 | 南京夏季高温,铝合金熔炼炉工艺稳产的“防暑”诀窍

我没急着动设备,先凑近观察燃烧器。火苗发飘,颜色泛红,不是那种清爽的淡蓝色。伸手一摸排烟管,烫得缩手——温度比平时高了不止50度。

“是不是负压不对?”老板在旁边急着问。我没直接回答,而是让工人打开炉门,伸手在炉膛口感受了一下气流。果然,那股往外抽的力很弱,热气全闷在里面打转,排不出去。

问题根源在屋顶。爬上平台一看,排烟风机的百叶窗被油污糊住大半,皮带也有些松,实测转速比额定值慢了10%。高温天本身空气稀薄,风机再一“中暑”,炉膛负压直接从正常的-5Pa掉到了-2Pa。燃烧不充分,热量散不出,炉温哪能稳得住?当场安排电工清理百叶窗、紧好皮带。负压一恢复,再看燃烧器,火苗立刻收束成稳定的淡蓝色。

但故障排查到这还没完。下午两点,一天最热的时候,炉温波动又出现了。我盯着温控表看了半小时,发现当车间环境温度超过38度,热电偶的响应明显变慢,导致温控系统指令滞后。和老板沟通后,我把温控仪的PID参数重新调校,将升温速率从5℃/分降到3.5℃/分,同时把报警温差从±5℃放宽到±8℃,避免燃烧器频繁启停。就这么一调,到傍晚时,铝液温度稳稳地控制在720±3℃,生产节奏立马顺畅了。

其实,这只是夏季工艺调整的一个侧面。高温对熔化炉的影响是全方位的。

之前有家客户抱怨,夏天燃气耗量每小时比冬天多烧15个立方,心疼得要命。我去一看,症结在于燃气过滤器——高温让燃气中的轻组分加速挥发,杂质更易沉积堵塞滤网,导致进气压力波动,空燃比失调。换个新滤网,再把空燃比从10:1微调到11:1,能耗当天就降回了正常水平。

炉衬在夏天也是重点保护对象。热胀冷缩更剧烈,要是平时维护不到位,很容易裂开。有一次在溧水,我就发现一家厂子的炉衬拐角有道2毫米的细缝。虽然还没漏铝,但热量流失严重。幸好发现得早,用修补料填上了,要是再拖半个月,就得停炉大修,那损失可就大了。

现在南京这边的老客户都学聪明了,入夏前就找我约个“高温体检”——清清冷却系统、查查风机和过滤器,再把工艺参数微调一遍。熔炼炉跟人一样,天热了也得“防暑降温”,不能硬扛。

昨天,江宁那位老板还发来消息,说工艺调好后,这个月燃气费省了两万多,废品率从8%压到了3%。说到底,铝合金熔炼这个活儿,光有好设备不够,还得懂它的“脾气”,结合季节和环境变化,做好科学的选型、精准的排查和持续的优化,才能保证生产稳定,真正帮企业降本增效。

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  • 本文由 luyuzhe.cn 发表于2026年1月16日 18:00:01
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