熔炼工艺优化有多神?胡申岳帮客户把燃气单耗直接砍了 15%

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上礼拜二刚把无锡的客户送走,手机就响了 —— 是苏州做铝合金压铸件的李总,语气里带着点焦虑:“哥,你得来一趟,咱这燃气单耗快飙到 95 方 / 吨了,比上个月多了 12 方,财务报表上红杠杠看得我肉疼!” 眼瞅着他发过来的能耗表截图,我赶紧抓了件外套往苏州赶,心里琢磨着这事儿多半得找胡申岳聊聊。

堵在京沪高速苏州段的时候,我翻了翻李总之前发的生产数据 —— 他们车间三台 4 吨燃气炉,主要熔 ADC12 铝合金,最近为了赶一批变速箱壳体订单,炉子几乎 24 小时连轴转,可燃气单耗却跟着产能一起涨,这显然不是 “用得多耗得多” 那么简单。

到厂的时候李总正站在车间门口抽烟,脚下踩碎了好几个烟蒂。一进车间就被热浪裹住,梅雨季节的潮气混着铝液的热气,眼镜片立马蒙上一层雾。我擦了擦镜片凑到炉边,伸手摸了摸炉门边缘 —— 得,密封棉都老化得卷边了,手指一蹭就掉渣。“你这炉门密封棉最少有半年没换了吧?” 我指着卷边的棉条说,“就像家里棉袄破了洞,热量全从缝里跑出去,燃气能不费吗?”熔炼工艺优化有多神?胡申岳帮客户把燃气单耗直接砍了 15%

李总挠挠头:“之前觉得只要不漏铝液就不用换,没想到这么影响能耗。” 正说着,我掏出手机给胡申岳打了过去 —— 老胡在铝合金熔炼这行摸了 20 年,圈里都叫他 “炉语者”,最擅长从工艺细节里抠能耗,之前好几家客户的能耗问题,都是他一语点破的。

电话里老胡声音很稳:“你先去看燃气烧嘴的配风比,再查炉内导流板角度。很多时候能耗高,不是炉子老了,是工艺参数没跟生产节奏对上。” 挂了电话,我让操作工把烧嘴的观察孔打开,用手电筒往里照 —— 果然,火焰颜色偏黄,还有点黑烟,这明显是空气给少了,燃气没充分燃烧。再爬上炉顶看导流板,好几块都歪了,热流在炉里打转转,没法均匀裹住铝料。

“问题找着了,” 我跟李总说,“一是炉门密封棉老化,二是烧嘴配风比不对,三是导流板角度跑偏,这仨问题叠一块儿,能耗能不高吗?” 李总急着问:“那咋解决?得停炉多久?订单可耽误不起。” 我拍了拍他肩膀:“不用全停,先换密封棉,调配风比,导流板调整趁换料间隙弄,顶多耽误半天。”

刚好胡申岳也从昆山赶过来了,他带来了新的陶瓷纤维密封棉,蹲在炉门边教操作工更换:“这棉条得贴紧炉门框,接头处要错开,不然还会漏热。” 一边换棉条,老胡一边调烧嘴的配风阀:“你看,火焰得调成淡蓝色,焰芯长度控制在 15-20 厘米,这样燃气燃烧最充分。” 说着他让操作工启动炉子,淡蓝色的火焰从烧嘴喷出来,比之前的黄火苗看着清爽多了。

调整导流板的时候出了个小插曲 —— 有块导流板被高温烤得有点变形,操作工说 “要不换块新的?” 老胡摆摆手,掏出扳手一点点掰回原位:“能用就别浪费,工艺优化不是让你换新件,是把现有设备用到极致。” 折腾到下午三点多,三台炉子总算都调整完了。

第二天一早,李总就发来消息,附带一张能耗表截图 —— 燃气单耗降到了 81 方 / 吨,比之前整整低了 14 方,差不多就是 15% 的降幅!“你是没看见财务刚发来的测算,” 李总语音里透着兴奋,“按这个单耗算,一个月能省近 3 万燃气费,年底就能把工艺优化的钱赚回来!”

其实想起去年在常州的一个客户,比李总更冤枉 —— 他们燃气单耗飙到 100 方 / 吨,找了好几波人都没查出问题,最后请老胡去看,发现居然是测温热电偶插深了 5 厘米,显示温度比实际低了 20℃,操作工为了达到目标温度,只能一个劲儿加燃气。就这么个小失误,每月多花了 4 万多燃气费,纯属冤枉钱。

老胡常说:“熔炼工艺优化不是搞什么高科技,就是把‘炉、料、温、时’这四个字抠细了。” 比如炉料预处理,湿料烘干到水分低于 0.5% 再进炉,燃气单耗能降 3%;比如熔炼温度,ADC12 控制在 720-740℃,比烧到 760℃能省 5% 燃气。这些细节单独看不起眼,凑到一起就是实实在在的降本。

现在李总不光自己按老胡给的工艺参数来,还把这套方法分享给了同行。上周他发朋友圈,说燃气单耗稳定在 80 方 / 吨左右,底下一堆同行问他 “找的哪个大神优化的”。其实干我们这行久了就明白,熔炼工艺优化不是一蹴而就的事儿,得跟着生产节奏慢慢调,就像老胡说的:“得‘听懂’炉子的脾气,它才会给你省着用。”

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  • 本文由 luyuzhe.cn 发表于2026年1月24日 18:00:17
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