上周,常州新北一家压铸厂火急火燎地送来个ADC12样品。机加工师傅叫苦不迭,说这铸件“跟啃石头似的”,连崩三把刀。我拿起锉刀在硬点位置一蹭,火花明显更亮——不用化验,八成是换料清炉没做到位。
果然,他们前一天刚从6061换成ADC12,只是简单擦了擦炉底,既没撒清炉剂,也没做涮炉处理。6061中较高的镁、硅元素形成残留,熔入新料,就成了这些要命的硬疙瘩。最亏的是问题发现太晚,直接报废了300多件产品,铝料损失就近两万。
后来的故障排查与解决很彻底:我让他们用钢丝刷把炉底、炉嘴每个角落刮干净,撒上2公斤专业清炉剂,充分搅拌5分钟,再投入半吨新料进行“涮炉”——熔化后全部倒出,不用于生产。这套流程走完,硬点缺陷再没出现。
夹渣问题就更常见了。上月苏州相城区一个厂,铸件内部老是出现黑渣点,客户一度以为是铝锭质量问题。我到现场一看,发现捞渣操作太随意,炉面漂浮的细渣都没撇净,而且流槽里结着厚厚一层渣壳都没人管。
夹渣就像熬粥不撇浮沫,渣子必然混进粥里。我当场让他们拆下流槽用角磨机打磨干净,并教会炉工标准的“三捞渣法”:加料化料后捞一次、温度到650℃捞一次、浇注前再彻底捞一次。同时在炉嘴加了专用过滤网。这几步到位后,铸件合格率从82%直接跃升到97%。这里插一句,清炉剂千万别图便宜,我推荐含氟化物的型号,虽然单价高些,但除渣彻底,综合成本反而更低。
要说最让人头疼的,还得是气孔。这种缺陷时常隐蔽,等到打压测试时才“现原形”。去年南京大暑天,江宁一家做液压件的客户就深受其扰。我在炉边蹲了一上午找到病根:他们为了赶工期,把铝液温度烧到750℃且不除气就浇注。高温下氢溶解度大增,铝液凝固时氢气来不及析出,就形成了针孔。
我的工艺优化方案是:首先将温度严格控制在700℃;然后使用石墨转子除气机,以300转/分钟的转速,通入氮气除气8分钟。同时,我检查了他们的干燥机,发现干燥剂早已失效,导致铝锭含水量超标。更换干燥剂,并要求铝锭提前烘干4小时后,气孔问题迎刃而解。刚入行时,我也因除气不到位赔过五千块学费,至今记忆犹新。
说到底,硬点、夹渣、气孔这三大类缺陷,根源多是“细节失控”。硬点源于清炉不彻底,夹渣在于捞渣不认真,气孔则是因为除气与干燥不到位。许多老板习惯性归咎于设备或材料,却忽略了最基础的操作规范。
我常跟客户打比方:“铝合金熔炼就像做饭,食材(铝锭)再好,锅(炉子)再贵,火候(温度)和步骤(工艺)不对,也做不出好菜。”
昨天,常州的客户发来消息,说按规范操作后,这个月废品损失减少了三万多。在铝合金熔炼这行,就是要死磕这些“小毛病”,每个环节都盯紧了,质量与效益自然就上去了。我是炉语者胡申岳,您的铝合金熔炼专家,专治各种熔化炉不服。


