早上六点被电话吵醒,南京某压铸厂的李总在那边吼:“老胡!这月燃气费又爆表,热工车间都快成散财童子了!” 路上堵在高架上时我就在琢磨——八成又是燃气过滤器堵了。到现场伸手摸炉门边缘,果然漏风严重,压力表指针晃得跟跳舞似的。
能耗高的隐形杀手
燃气过滤器半年没换——这玩意就像家里空调滤网,堵了之后燃气得“拼命”才能挤过去,某浙江企业硬扛着不换,半年多烧了4万立方燃气;
炉门密封棉卷边——有次在太仓见着个炉门漏风像电吹风,热成像仪照过去通红一片,每年多耗12%燃气;
烧嘴积碳偏火——安徽有个厂子烧嘴结碳严重,铝液温差高达30℃,后来拆开一看,结碳把喷口堵了一半。
老式炉子改造实录
去年接手个2008年的老炉子,炉衬薄得能煎蛋。我们加了纳米纤维模块,把蓄热体换成蜂窝体,改完当月能耗降了18%。关键是炉温均匀性上来了,现在压铸件气泡问题少了一大半。
胡工碎碎念
干这行20年,发现多数问题都出在“觉得还能将就”。就像我家那台老捷达,该换零件时肉疼,半路抛锚时更肉疼。
实战案例
苏州某厂坚持用6吨炉压4吨活,热效率仅38%,加装预热带后每吨铝节省17方燃气;
最冤的是个广东客户,因PLC模块某个点位接触不良,导致空燃比失调,三个月白扔七万燃气费。
(篇幅所限,下篇讲如何通过火焰颜色判断炉况,记得关注哟)#熔化炉故障诊断 #燃气炉节能改造



