南京这阵老下雨,上周去浦口的一家压铸厂,车间里潮得工具都沾手。客户老周拉着我往炉边跑,老远就听见燃气熔化炉“噗噗”响,跟人堵着鼻子喘气似的——温度烧了半小时,才到680℃,离目标差了50℃,氧化渣堆了小半锅。
我蹲下来凑到燃烧器跟前,伸手摸了摸炉头金属壳,一边烫一边温,心里大概有谱了。这种情况我见多了,不少操作工一看见故障就慌,要么喊着换燃烧器,要么瞎调风门,最后钱花了,问题还在。其实熔化炉的故障,大多是“小毛病藏大问题”,得慢慢查,别着急。
燃烧器“噗噗”响、回火?先别换!我去年无锡那回省了2800
去年冬天,无锡惠山有家做摩托车配件的厂,半夜给我打电话,说炉子“砰”一声炸响,吓得操作工不敢靠近。我裹着羽绒服赶过去,一进车间就闻见淡淡的燃气味——燃烧器火盖熏得漆黑,火往炉头里倒着烧,是典型的“回火”。
客户说之前找的人,调了风门还是不行,让他换燃烧器,要2800块。我没急着拆,先查燃气压力表,指针晃得跟跳街舞似的,再蹲下来看管道上的减压阀,冻得结了层白霜——无锡冬天零下3℃,减压阀冻住导致压力不稳,风门开度又没跟着调,可不就回火了?
我找了壶热水浇减压阀,等冰化了,把风门从30%调到45%,又拆了燃气过滤器,里面全是铁锈渣,用铁丝勾干净装回去。再点火,炉子“呼呼”响得顺溜,温度蹭蹭往上走,不到20分钟就到730℃了。这一趟,就花50多块买了包耐高温密封垫,比换燃烧器省了一大截。
早年我也犯过傻,在苏州昆山的厂,燃烧器“噗噗”响、温度上不去,我以为是老化了,直接让厂家发新的,花了2300。结果换上还是那样,最后拆过滤器一看,堵得只剩个小缝——你说这钱花的,现在想起来还肉疼。
PLC老报警?别上来就换模块!我曾白花3200还耽误工
上个月南京雨花台的客户,PLC屏幕跳“温度传感器信号异常”,操作工换了传感器还是响,老板急得要停产。我到现场,先没拆模块,蹲下来看控制柜里的接线端子,发现线松了,还沾了层梅雨季的潮气——接头氧化了,信号传不过去。
我用砂纸磨了磨接头,再用螺丝刀紧上,重启PLC,报警立马没了。客户说之前有人来修,说模块坏了,要换得3600。你看,这就是没查透,上来就换大件,纯纯冤枉钱。
七八年前我也干过这事,苏州张家港的客户,PLC报“过载故障”,我寻思模块肯定坏了,花3200买新的换上,结果还是响。最后趴在地上看急停回路,发现线松了,紧了紧螺丝就好——那回客户停工大半天,损失5000多,我内疚了好久。后来我就定了规矩:修PLC,先查线、查传感器,最后再看模块。
炉衬一年就裂?别光怪砖差!江宁客户那回我帮他多撑了1年8个月
江宁禄口的客户老陈,去年找我,说炉衬才用1年就裂了,换一回8000多,停工3天。我到现场一看,炉膛里用的是普通粘土砖,可他们熔的是高硅铝——这种料腐蚀性强,普通砖根本扛不住,半年就得坏。
我让他们拆了重砌,换高铝砖,还加了层抗侵蚀涂层。现在快两年了,炉衬还没裂,老陈说比之前省了两回维修费,光停工损失就少了1万5。
早年我也栽过这坑,在苏州太仓的厂,帮客户选了普通砖熔高硅铝,不到半年就漏铝,最后拆了重砌,花了1万2,客户订单延误又赔了6000——那回之后,我每次选炉衬,都得问清楚客户熔什么料,记在本子上,半点不敢含糊。
还有回南京溧水的客户,梅雨季把耐火砖堆在车间角落,潮得发霉还照样砌,结果3个月就裂了。我让他们把砖搬到干燥仓库,放了台除湿机,砌之前先烘干,后来那炉衬用了1年8个月,比之前多撑了快半年。
漏铝别慌!我有个应急招,溧水客户那回没耽误订单
去年溧水的客户,炉衬裂了个小缝,铝液慢慢渗出来,操作工吓得要停炉。我到现场,先关了加热,让炉温降到680℃左右,再用耐火泥混合铝粉,捏成小团抹在裂缝上,开小火烘半小时——居然堵住了,没让铝液漏大。
等周末停工,再彻底补炉衬,没耽误当天的订单。要是当时直接停炉,客户那批零件交不了货,得赔8000多。其实漏铝只要缝不大,别慌着停炉,用耐火泥应急能撑一阵,关键是别让铝液把炉衬烧得更坏。
干20年悟出来的:故障都有“小苗头”,别等“病倒”再修
现在走客户车间,听炉子声音、摸炉体温度,大概就能知道有没有问题。比如燃烧器声音变闷,大概率是过滤器堵了;炉衬表面有小裂纹,就得赶紧补,别等它变大;PLC报警,先看线和传感器,别瞎换模块。
我常跟客户说:“熔化炉跟人一样,不舒服了会有小动静,你得留意。别等它‘病倒’了再修,那时候花钱多,还耽误事。”前阵子帮浦口的老周修好燃烧器,他说一个月燃气费省了1200,氧化烧损也少了——这就是干这行的意义,帮客户解决问题,省点冤枉钱。


