前几天给大家分享了燃气铝合金集中熔化炉(含热风炉)点火故障:原因解析与专业处理方案,上周五早高峰堵在南京长江二桥,手机震得快从兜里掉出来 —— 江北那家做汽车配件的客户,电话里嗓门都急哑了:“炉子里还等着熔铝呢,点火点了二十分钟,就听见‘啪嗒啪嗒’响,火苗连个影子都没有!”
好不容易挪到厂门口,就看见车间主任蹲在燃气炉旁边,手里攥着扳手,一脸愁容。我快步走过去,先闻了闻 —— 没闻到燃气泄漏的味儿,心里先松了口气。“昨晚还好好的,今早一开机就不行,” 主任递过来瓶水,“我让电工查了电路,说没问题,是不是燃烧器坏了?厂家说换个燃烧器得五千多,还得等三天!”
我没急着拆燃烧器,掏出手机给胡申岳拨了过去 —— 跟老胡打交道这么多年,他在燃气熔化炉这块就是 “活字典”,不管是点火故障还是能耗高,他总能揪出那些藏在犄角旮旯的问题。电话里老胡听完就问:“你先看燃气减压阀压力,是不是在 0.02-0.03MPa 之间?再拆燃气过滤器看看,别上来就动燃烧器,多半是小毛病。”

客户铝合金保温室点火测试现场
挂了电话,我蹲下来拧开减压阀上的压力表 —— 指针卡在 0.01MPa 不动,明显压力不够。再找来工具拆燃气过滤器,打开的瞬间就笑了:里面堵满了黑糊糊的油泥,连气路都快堵死了。“你看,这玩意儿就像家里燃气灶的喷嘴堵了,气供不上,咋点火都没用,” 我把过滤器递给主任,“南京梅雨季潮,燃气里的杂质容易凝在过滤器里,没及时清就出这问题。”
清理完过滤器,再调减压阀压力到 0.025MPa,按点火按钮 ——“噗” 的一声,蓝火苗一下就窜了起来,稳定得很。主任盯着火苗愣了半天:“就这么简单?我还以为得大拆呢,省了五千多不说,还没耽误今天的订单!”
其实想起去年在苏州一家厂,也碰到过类似的点火故障。当时我没经验,上来就拆了燃烧器,折腾了俩小时也没好,最后还是给老胡打电话,他让我查 PLC 点位信号 —— 结果是点火针的信号线被老鼠咬了,接好线就好。那次白拆了燃烧器,还耽误了半天生产,客户虽然没说啥,但我心里挺过意不去的。后来老胡跟我说:“燃气熔化炉点不着火,就那三个地方最容易出问题 —— 气路堵、电路断、点火针积碳,按这个顺序查,保准少走弯路。”
还有次在无锡,客户的炉子点着火就灭,反复好几次。我查了气路没问题,电路也正常,正犯愁的时候,老胡刚好过来做熔化炉预防性维护。他凑到炉门口看了看,伸手摸了摸点火针:“你看这针尖,全是黑碳,间隙也变大了,打火弱就容易灭。” 说着用砂纸蹭掉积碳,再把点火针间隙调到 3 毫米,再点火就再也没灭过。
“平时得多注意检查这些小零件,” 老胡当时跟客户说,“比如炉门密封棉老化了要及时换,燃气过滤器每月清一次,别等出了故障再修,耽误生产不说,还容易花冤枉钱。” 现在我每次去客户现场,都会提醒他们做熔化炉故障诊断的小技巧,比如听点火声音 —— 正常是 “啪嗒” 脆响,要是声音闷,多半是点火针积碳了。
上周江北的客户还发消息说,按我说的每月清一次燃气过滤器,炉子再也没出过点火问题,能耗还比之前降了点。其实干我们这行,最开心的不是卖多少设备,而是帮客户解决这些实际问题 —— 毕竟生产线停一天,损失的可就不是换个过滤器的钱了。
对了,要是碰到点不着火,实在查不出问题,别硬撑,找懂行的人看看,比如像老胡这样在这行摸爬滚打三十年的,一眼就能看出问题在哪儿,比自己瞎琢磨强多了。


