上礼拜南京梅雨季,潮得墙都在冒汗。我去雨花台的一家压铸厂,刚进车间就听见不对劲——那台燃气熔化炉没了平时“呼呼”的顺溜声,改成“噗噗”的闷响,跟人堵着鼻子喘气似的。老板老王搓着手说:“烧了半天温度上不去,氧化烧损还多,这锅铝料算白瞎了!”
我没急着开控制柜,先凑到燃烧器跟前蹲下来听。声音忽大忽小,偶尔还带点“滋滋”的漏气声。伸手摸了摸炉头的金属壳,一边烫一边温,明显是火焰没烧匀。这种情况我见多了,不少人上来就换燃烧器,其实根本没必要,瞎折腾还花钱。
早年在苏州,我也犯过“换零件”的傻
大概十年前,苏州昆山有家小厂,燃烧器也是“噗噗”响,温度死活到不了700℃。我那会儿经验没现在足,寻思着肯定是燃烧器老化了,让厂家发了个新的,花了2300多。结果换上还是一个样,最后拆燃气过滤器一看——里面全是铁锈渣,堵得只剩个小缝。
你说这事儿闹的,2000多块钱白花,客户还停了大半天工,光待料损失就快5000。后来我就记住了:燃烧故障先别慌着换大件,先从“气、风、火”这三样查,多半是小问题卡了壳。
无锡客户那回,“砰”一声吓我一跳
去年冬天,无锡有家做摩托车配件的厂,半夜给我打电话,说炉子“砰”一声炸了似的,吓得操作工不敢靠近。我赶过去一看,燃烧器的火盖都熏黑了,是典型的“回火”——燃气和空气没混好,火往炉头里倒着烧。
老板说之前找人修过,调了风门还是不行。我先查了燃气压力表,指针晃得厉害,再看燃气管道上的减压阀,冻得结了层霜——无锡冬天零下好几度,减压阀冻住导致压力不稳,风门开度又没跟着调,可不就回火了?
我把减压阀用热水浇化,再把风门开度从30%调到45%,又清理了燃气过滤器里的杂质。再点火时,“呼呼”的声音就回来了,温度升得比之前还快。算下来,就花了几十块钱买了包耐高温密封垫,比换燃烧器省了小3000。
不同毛病,声儿都不一样——我总结的“听声口诀”
干这行20年,我摸出个规律:熔化炉的燃烧故障,全在声音里藏着。
正常烧得好的时候,是均匀的“呼呼”声,跟家里煤气灶开大火似的,听着就顺溜;要是堵了——不管是燃气过滤器堵,还是火孔堵——声音就变“噗噗”的闷响,温度上不去,还会冒黑烟,氧化烧损能多3%;要是突然“砰”一声,那十有八九是回火,得赶紧关燃气阀,不然容易烧坏炉头。
还有回在南京江宁,夏天高温天,炉子烧着烧着声音变尖,跟吹哨似的。我查了半天,发现是燃气管道被晒得发烫,里面的燃气压力变高,风门没跟上,火太急了。后来在管道上包了层隔热棉,再把风门稍微调大点儿,声音立马就稳了。
别等坏了再修,平时多“听”着点
有次跟客户聊天,他说“坏了再修呗,省得麻烦”。结果没过俩月,他的炉就因为燃烧不匀,炉衬局部过热裂了个缝,换炉衬花了8000多,停工三天损失快1万。其实预防性维护特简单——每周听听燃烧声对不对,每月拆燃气过滤器清一次,雨季注意管道防潮,夏天给管道遮个阳,花不了半小时,能省大麻烦。
前阵子还有个客户,燃烧器老点不着火,自己换了点火电极还是不行。我去了之后,用万用表量了量燃气压力,才0.08MPa,低于正常的0.12MPa——是燃气公司那边的压力没送够。你看,这压根不是设备的事儿,瞎换零件纯属冤枉钱。
我常跟客户说:“熔化炉的燃烧系统就像人的呼吸道,气顺了才能烧得好。听声辨位不是瞎猜,是摸熟了它的脾气——它喘得不对,就说明哪儿堵了、哪儿松了,顺着声音找,一找一个准。”



