刚从苏州客户厂里回来,后备箱还堆着换下的炉门密封棉,黑乎乎的一大坨。客户厂长拉着我看能耗表,说改造后每吨铝的热耗降到48×10⁴Kcal,比之前行业标准的110×10⁴Kcal省了快一半,笑得眼睛都眯成缝了。

炬鼎双室集中铝合金熔解炉
其实这事儿说难不难,就像家里修燃气灶似的,得先摸透炉子的脾气。上个月南京高温那阵,江宁有家压铸厂急得团团转,说燃气炉点不着火,生产线停了俩小时。我堵在高架上心里也急,到了现场伸手摸炉门边缘,烫手得很——不是机械问题。
跟着操作工去看燃烧器,火检探头都被油污糊住了。我说你这就像炒菜时油烟机不擦,火苗能稳吗?拆下来用砂纸打磨干净,再检查助燃风压力,调到1.05的空气系数,啪嗒一下就着了。后来才知道,他们三个月没做预防性维护,燃气过滤器都快堵死了,纯属冤枉钱。
干这行快20年,见过最可惜的是无锡那家厂,去年非要上8吨的炉,说要扩产能。结果车间布局局促,料车转个弯都费劲,每小时熔化效率还不如人家5吨的。每月多烧3万多燃气费,老板肉疼了半年才找我改。改成塔式结构后,用烟气余热预热铝块,950℃的烟气过一遍,温度降到750℃再排出去,光这一项就节能15%。
有次更邪门,常州一家厂的炉温忽高忽低,PLC屏幕上数值跳得像股票。电工查了两天电路没毛病,我蹲在控制柜前看了半小时,发现是热电偶接线松了——就像手机充电接触不良,能不跳吗?拧紧螺丝再校准温控,温度稳稳地定在720℃,操作工拍着大腿说怎么没想到。
现在很多客户问旧炉改造值不值,我总拿昆山那家汽配厂举例。他们2吨的老电阻炉,安装功率100KW,改成硅酸盐绝热板内衬,厚度加到200mm,导热系数降到0.048W/(m·k),保温效果翻了倍。原来每天烧8罐液化气,现在5罐就够,半年就收回改造费了。
上周帮扬州客户选炉型,他纠结3吨还是5吨。我让他算实际产量,每天熔化4吨铝的话,5吨炉每小时效率能到1吨,反而比3吨炉省气。就像买冰箱,大容积的不一定费电,得看你怎么用。
其实炉子这东西跟人一样,得顺着它的性子来。你对它细心,它就给你省成本;你糊弄它,它就给你掉链子。昨天南通客户发微信说,改造后的炉子运行了俩月,环保检测一次过,制作周期还比预期缩短了十天。我回他:不是我手艺好,是你肯听炉子的话啊。
这会儿手机又响了,是泰州的老客户,说想加个换热器。得,又要跑一趟了。不过看着那些老炉子重获新生,心里还挺踏实的——毕竟咱这"炉语者"的名声,不是白叫的。


