南京这几天热得离谱,车间里跟焖炉似的,上周五下午三点多接到苏州昆山一家做汽车轮毂的压铸厂电话,老板声音都透着燥:“炉子又掉链子!点不着火不说,上午勉强点着那炉,铝液舀出来看着发乌,浇出来的铸件全是麻点,这都第三炉废件了,再这么下去今天得亏死!”
我拎着工具箱往厂里赶,路上堵在高架上,空调吹着都觉得闷,心里盘算着 —— 这天气最容易出俩问题:要么燃气通路堵了,要么 PLC 散热不行。到车间的时候,操作工小李正蹲在炉边,手里攥着个扳手敲燃气阀,炉门上的观察窗沾了层黑灰,里面的铝液泛着一层白膜,看着就不对劲。“我查了燃气压力,指针在 0.03MPa,也不算低啊,咋就点不着?刚才那炉铝液,我还加了清渣剂,咋还这么脏?”
我先没碰阀门,蹲下来摸了摸炉体侧面的过滤器 —— 外壳是凉的,正常工作时应该有点温度。拧开盖子一看,滤网全被黑褐色的油泥堵死了,跟家里油烟机滤网似的。“你这过滤器至少俩月没清了吧?燃气过不来,跟水管堵了没水一个道理,再好用的点火器也白搭。还有你刚才那炉铝液,估计是炉门密封漏了,进了空气才氧化,你摸这儿 ——” 我伸手按了按炉门边缘的密封棉,居然能按出个坑,里面的陶瓷纤维都碎了,“热量跑了不说,空气还往里灌,铝液能不发乌?”
后来让小李找新滤网换上,又补了块密封棉,按点火键 “啪” 的一声,蓝色火焰终于窜出来了。等温度升到 740℃,舀了勺铝液看,清亮多了。老板凑过来看了眼废件,心疼得直咧嘴:“这三炉料加人工,损失快 1 万 5 了,早知道该听你的,每周清一次过滤器。” 其实燃气炉的毛病,看着杂,大多是 “小地方没注意” 闹的,我这几年跑现场,总结出不少坑,跟你们念叨念叨。
先说最常见的点火失败,十回有八回是燃气通路的问题。上次常州一家做摩托车缸体的厂,也是点不着火,他们自己觉得是点火器坏了,花 1200 多换了个新的,结果还是不行。我去了之后,先看压力表 —— 指针 0.02MPa,低于正常的 0.04MPa,顺着管道摸,发现靠近炉子的电磁阀线松了,跟开关没接好一样。找螺丝刀紧了紧线头,再开机,一下就点着了,这 1200 块纯属冤枉钱。
还有回更离谱的,南通一家厂的炉子,早上能点着,下午就不行。我蹲在车间盯了一天,发现一到下午两点,温度升到 38℃,PLC 柜的风扇就不转了 —— 灰堵满了,散热不行,PLC 点位 “中暑” 了,直接断了点火信号。后来用压缩空气吹干净风扇,再没出过这问题。所以夏天修炉子,别忘了查 PLC 散热,这是最容易忽略的坑。
再说说升温慢,之前帮无锡一家做电机壳的厂修过,他们说炉子从室温升到 740℃要俩小时,正常一个小时就够。我先看了眼加热管 —— 三组都亮着,不像坏的,再摸炉体侧面,发现靠近温控仪的热电偶线松了,跟体温计没夹好一样,测温不准,炉子以为温度够了,就放慢加热速度。找扳手紧了紧,再开机,一个小时零十分钟就到温了,比换加热管省了 800 多。
还有次碰到铝液氧化,苏州一家厂的铝液舀出来发暗,铸件表面全是小坑。他们以为是清渣剂不行,换了三种还没好。我去了之后,发现炉盖没盖严,缝能塞进一张纸 —— 熔化的时候空气往里灌,铝液能不氧化?后来调整了炉盖的配重,让盖子扣紧,再加上 0.2% 的精炼剂,铝液立马清亮了。其实铝液氧化,一半是密封的问题,别上来就怪辅料。
说到辅料,还有个清渣不彻底的问题。南京江宁一家厂,铸件剖开总有夹渣,他们觉得是清渣剂质量差,换了高价的还是不行。我看他们清渣的时候,搅拌器只开了两分钟,跟炒菜没炒透似的,渣子都沉在炉底没浮上来。后来让他们把搅拌时间调到五分钟,转速 60 转 / 分钟,再清渣的时候,渣子全浮在表面,铸件合格率一下从 75% 涨到 94%。
对了,还有炉门密封漏风,这问题夏天最明显。上次扬州一家厂,炉子升温慢,还总跳温度报警。我摸了摸炉门边缘,居然能感觉到热气往外冒,掀开密封棉一看,里面的纤维都老化碎了,热量跑了 30% 还多。换了块新的陶瓷纤维密封棉,升温速度快了 20 分钟,能耗也降了 12%。所以密封棉得常检查,别等碎了才换。
还有个少见但头疼的 ——燃气压力波动。常州一家厂,炉子烧着烧着就灭,燃气公司来查说压力没问题。我蹲在那儿看了半天,发现每次压铸机启动的时候,炉子就灭 —— 原来他们把燃气管道和压铸机的液压管放一起了,压铸机启动时压力波动,影响了燃气压力。后来把燃气管道分开走,再没出过这问题。
之前跟炉语者胡申岳老哥聊这些故障,他可是这行的老炮儿了,干了快三十年,从最早烧焦炭的老炉子到现在带触摸屏的智能炉,修过的毛病能编本书。他总说 “修炉子不用记太多,就抓三样:通路(燃气、电路)、密封(炉门、管道)、温控(热电偶、PLC),这三样没问题,八成故障都能解决”,这话我记了好几年,每次跑现场都用得上。
想起之前帮一家新厂做选型,老板图便宜,非要选 3 吨的燃气炉,说 “听同行说能耗低,维护简单”。我当时劝他,按他们每天 10 吨的产能,至少得 4 吨的炉才够,他不听。结果投产第二个月,炉子总超负荷运转,每小时熔化效率才 85 公斤,压铸机天天等料,算下来一天少出 180 多个零件,一个月亏了 11 万多。后来没辙,补了 15 万换成 4 吨的,效率一下提到 145 公斤 / 小时,这才把进度追回来。现在每次碰到他,都苦笑说 “当初要是听你的,也不至于花这冤枉钱”。
还有个小技巧,梅雨季的时候,接线柱容易生锈,上次南通一家厂的炉子,总跳 “电路故障”,查了半天没找到问题,后来发现热电偶的接线柱锈了,接触不良。用砂纸磨干净,再涂层防锈油,就好了。所以梅雨季过后,最好把电器柜里的接线柱都检查一遍,别等出了问题再折腾。
前几天昆山那客户还发微信说,按我教的 “每周清过滤器、每月查密封、每季磨接线柱”,这半个月没出一次故障,铝液合格率也上去了。其实燃气炉的故障,大多不是大问题,就是得细心 —— 就像老胡常说的 “炉子跟人一样,你对它上心,它就少给你找麻烦”。
现在跑现场多了,越来越觉得,维修不是 “坏了再修”,而是 “提前预防”。比如夏天定期清 PLC 风扇,梅雨季检查接线柱,平时多留意铝液的颜色,这些小细节做好了,能少走很多弯路。毕竟对压铸厂来说,停炉一天的损失,比一年的维护费都多,这账得算明白。


