上礼拜去无锡那家做电机端盖的厂,太湖大道堵得让人抓头发——客户前一晚就发消息,说车间里两台老炉子“烧气像喝水,出活还慢”,月底能耗账单比预算超了1.8万,连采购都跟我吐槽“再这么下去,老板该扣绩效了”。
好不容易到厂,刚进熔炼车间就被一股铝灰味裹住,机器嗡嗡响得人说话得凑近点。客户指着最里面那台3吨燃气炉说:“就它,之前熔一炉铝液40分钟,现在得55分钟,后面压铸机总等料。”我先绕着炉子走了一圈,蹲下来伸手摸炉底——好家伙,能感觉到热量从脚底往上窜,正常炉底外壳温度也就50来度,这明显是炉衬薄了。压铸厂铝合金熔铝炉选型指南:避开误区、掌握技巧、实战落地

掏出手机拍了张炉内的照片,给胡申岳发过去。老胡在铝合金熔化炉这行干了快三十年,圈里都叫他“炉语者”,平时我碰到拿不准的问题,找他准没错。没两分钟他回过来:“炉衬最少薄了30毫米,热量全跑地底了,能耗能不高吗?还有你看看烧嘴那边,是不是有黑灰?”
转身让操作工拆开烧嘴的防护罩,果然,喷嘴上积了一层黑乎乎的碳,燃气过滤器里也堵了不少杂质——这就跟家里燃气灶堵了一样,气出不畅,燃烧不充分,升温能快才怪。
客户一开始还犹豫,说“能不能先清一清,换炉衬会不会耽误生产?”我跟他算笔账:“你现在这炉子每小时多烧15方燃气,一天开8小时,一个月就是3600方,按现在的气价算,多花4500块。换炉衬也就3天时间,改造完升温速度能拉回42分钟,能耗至少降35%,俩月就能把炉衬钱赚回来。”他琢磨了会儿,拍板说“干!”
改造的时候还出了个小插曲:拆旧炉衬的时候,发现炉体侧面的温度传感器线被铝液渗过,外皮都脆了。维修工说“得换整根线,不然怕短路”,我凑过去看了看,其实就接头处有点问题,剪了重新接好,缠上耐高温胶带——这一下省了近800块,纯属冤枉钱。后来跟客户说,“以后检查的时候多看看这些小零件,别上来就换大件”。
还有个问题客户没提,我却注意到了:车间角落堆着不少待熔的铝废料,上面还沾着点水珠——江苏这夏天潮得很,湿废料进炉,铝液含氢量肯定高,电机端盖铸件容易出气孔。我跟客户说:“得加个小型烘干炉,把废料烘到水分低于0.5%再进炉,不然后面质检返工更麻烦。”
果然,改造完试炉那天,第一炉铝液温度稳在740℃,升温时间41分钟,比之前快了14分钟。客户盯着能耗表看了半天,说“这气表走得比以前慢多了”。更意外的是,后面压铸出来的电机端盖,气孔率从之前的8%降到了1.2%,质检那边直接少了大半返工活。
其实改造的时候还聊到选型的事——客户之前差点听人劝,想把另一台2吨电阻炉换成4吨的,说“怕以后扩产不够用”。我跟他说:“你现在每月产能就300吨,2吨炉开两班刚好,换4吨的话,空载损耗都比现在2吨炉的运行损耗高,纯属浪费。真要扩产,咱们再补台2吨的,选型得跟产能匹配,不能盲目贪大。”
那天在车间待了一下午,衣服湿了又干,客户递的矿泉水喝了三瓶。临走的时候他说:“没想到改造就动了炉衬和烧嘴,效果这么明显。”我跟他说:“熔炼炉这东西,就怕小毛病攒成大问题,平时多摸一摸炉体温度,看看能耗表,**预防性维护**做到位,比坏了再修省多了——你这车间要是冬天冷,还得注意管道保温,不然又得浪费气。”
对了,改造周期最后控制在10天,刚好没耽误客户月底的那批电机端盖订单。后来客户发消息说,这个月能耗终于回到预算内,老板还在会上提了一嘴“熔炼车间改造得值”——说实话,干我们这行,就怕客户花冤枉钱,看到这种结果,比拿提成还开心。

