无锡有家做铝压铸的客户,俩月前找我时脸都皱成包子了——原材料涨、燃气涨,单吨成本比同行高了一千多,订单都快接不住了。我在他们车间泡了四天,从炉料堆到控制柜摸了个遍,最后从工艺、设备、管理三个地方撕开口子,调了一个半月,现在单吨成本降了750元,厂长总算能睡个安稳觉了。把这三大突破口的实在招儿给你唠唠,全是车间里摔出来的经验。
先啃工艺这块硬骨头,炉料预处理是第一个突破口。苏州有家厂之前废铝就堆在露天,下雨泡着、刮风蒙灰,直接往炉里扔,里面还混着打包带、小铁块。我去测烧损率,都到6.2%了,一炉5吨料光烧没的就310公斤,按铝价1.5万/吨算,这就亏了4650元。后来让他们搭了个彩钢防雨棚,废铝先过破碎机砸成4公分左右的块,再用磁选机溜一遍——铁屑跟下雨似的往下掉,打包带提前捡出来。这么一弄,烧损率直接掉到2.8%,单吨废铝损耗少了34公斤,单吨成本省了510元。现在他们管炉料的大叔,捡杂质比捡金子还仔细,说“多捡一根打包带,就多赚七块五”。

保温炉图片
设备挖潜是第二个突破口,能耗这块能抠不少钱。南京夏季高温,车间里温度能飙到42度,老炉子的保温要是差,热量跟筛子似的漏。江宁有家厂的炉体,我用红外测温仪一测,表面温度78度,手都不敢多摸。后来给他们换了高密度陶瓷纤维保温棉,厚度加了5公分,又在烟道装了台余热回收换热器,把烟气热量回收来预热助燃风。改造完再测炉壁温度,降到32度,助燃风温度从常温升到305度。每小时熔化炉效率从1.1吨提到1.4吨,燃气耗量从每吨铝122立方米降到85立方米。按天然气3.5元/立方米算,单吨燃气费省了129.5元,每月光燃气就省1.3万多。
说到设备,我早年犯过个傻。给常州一家厂选燃烧器时,图便宜买了个小品牌的,才用五个月,喷嘴总堵、点火还费劲,有次正熔着铝突然熄火,操作工急了用打火机凑上去,差点回火燎着眉毛。后来花了七千二换了台低氮预混燃烧器,又定了条死规矩:每天班前用压缩空气吹喷嘴,每周给风门执行器加锂基脂,每月用检测仪校准空燃比。现在这台燃烧器用了三年,点火一次就成,能耗还比原来降了8%,单吨又省了56元。买设备真别贪小便宜,后期修修补补花的钱比省的多得多。
管理提效是第三个突破口,别小看这些“软活儿”。南通有家厂之前生产调度跟没头苍蝇似的,一会儿熔高硅铝、一会儿熔纯铝,每次换料都得清炉,光清炉每天就多花2.5小时,燃气和人工全浪费了。我帮他们排了个“同类料集中熔”的表:上午熔高纯度料,下午熔普通料,凑够8吨再换品种。清炉次数从每天3次降到1次,每天多产出1.2吨铝,人工成本单吨降了48元。还有操作工培训,南京有家厂新招个小伙子,没教他看PLC温控表,他以为温度越高熔得越快,把炉温调到760度,结果一炉铝烧得全是氧化渣,损失五千三。后来做了张“傻瓜操作卡”,炉温、加料量、搅拌时间标得清清楚楚,每天班前开5分钟会,老操作工带着练,现在人为失误率降了九成,废品率从4.5%降到1.5%,单吨返工成本省了45.5元。
把这三块加起来:工艺省510+设备省129.5+管理省110.5(56+48+45.5),刚好750元/吨。无锡那客户现在每月熔50吨,一个月省三万七千五,半年就把改造设备的钱赚回来了。其实降本增效就像给炉子“舒筋活血”,工艺是骨头、设备是肌肉、管理是神经,哪块都得理顺了。
前阵子回访苏州那客户,厂长拉着我说“胡工,现在咱们的成本跟同行持平了,还因为铝锭品质稳,客户多给了50元/吨的价”。我跟他说,降本不是偷工减料,是把该做的细节做到位——炉料干净点、保温好点、调度顺点,成本自然就下来了。咱们搞熔炼的,靠的就是这些实在活儿,把每个环节的毛刺磨平了,成本困局自然就破了。

