大型铝厂如何节能增效:燃气熔化炉的技术门道与定制实在招

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前阵子去佛山一家年产8万吨的铝厂,厂长指着三台老旧燃气炉叹气“这仨‘吞气大户’,每月燃气费就得140万”。我绕着炉子转了两圈,发现炉膛耐火砖都裂了缝,烟气直接从缝隙里“跑”了,热效率估计连70%都不到。后来给他们做了套改造方案,换了高致密性浇注料炉膛,又加了套烟气余热回收装置,现在热效率提到76%,每月燃气费直接砍了18万——你看,节能不是喊口号,得从炉子的“骨头缝”里抠。

说到燃气炉节能,炉语者胡申岳那是真有两把刷子。去年帮青岛一家铝厂改烧嘴,原来的直焰烧嘴火焰太“冲”,热量都跑到炉顶浪费了。他把烧嘴换成侧焰旋流的,让火焰像漩涡似的裹着铝液转,还把烧嘴角度往下调了5度,让热量尽量贴在铝液表面。改完每吨铝的燃气耗量从93立方降到81立方,厂长拍着大腿说“老胡这手艺,比加俩技术员都管用”。他常说“节能就像熬汤,得小火慢炖让热量吃透,不是猛火乱烧”。

我自己做定制方案也踩过坑。大概两年前,帮无锡一家铝厂设计燃气炉,光盯着“大产能”,给上了两台20吨的炉子,结果他们的回炉料里大件铸件多,炉膛进料口设计太窄,每次上料都得用吊车吊起来慢慢塞,一小时才熔5吨料,比设计产能低了近30%。后来没办法,又把进料口加宽了80公分,加了个倾斜式加料台,整改花了12万不说,还耽误了一个月生产。现在做定制方案,我必先让客户拉来最常见的原料样品,比划着进料口大小才敢画图。

苏州炬鼎双室集中熔解炉方案

苏州炬鼎双室集中熔解炉方案

大型铝厂选燃气炉,节能技术得看实在的。上次对比过两家厂的18吨炉,一家用常规余热回收,热效率73%,燃气耗88立方/吨铝;另一家用双蓄热式,把烟气热量回收到蓄热体里,再预热助燃空气到600℃,热效率直接冲到79%,耗气量才76立方/吨铝。那家常规回收的厂总抱怨“烟气温度还剩200多℃就排了,可惜了”,双蓄热的厂却笑着说“现在燃气表转得都慢了”——你看,技术差一点,能耗差一大截。

广州夏天又潮又热,一家客户的燃气炉总出幺蛾子,PLC控制柜老跳闸。我去现场打开柜门一看,里面全是冷凝水,线路板都有点生锈了。给控制柜装了台工业除湿机,又在柜底加了个通风口,把温度控制在30℃以内,柜子再也没跳过闸。其实定制炉子得考虑地方气候,北方冬天冷,燃气管道得加伴热防止冻裂;南方潮湿,电气元件就得做好防潮,这些细节漏了,后期麻烦能堆成山。

上次在常州一家铝厂,他们的燃气炉总出现“铝液局部过热”,这边温度到720℃了,那边才690℃。我爬上去看了看炉膛结构,发现中间的耐火砖磨损比两边快,导致炉膛有点“洼”,铝液分布不均。后来把炉膛重新浇注成弧形,让铝液能均匀流动,又在炉膛两侧加了两个测温点,实时监控温度差,现在温度均匀性能控制在±4℃以内。其实大型燃气炉就像个大炒锅,锅底得平,火候得匀,不然炒出来的菜就“半生不熟”。

现在很多铝厂搞节能都想“一步到位”,比如加自动控温系统。有个客户装了套智能控温,能根据铝液温度自动调燃气量,结果有次传感器被铝渣糊住了,系统误判温度低,一个劲加燃气,差点把铝液烧过烧。后来我们加了个备用热电偶,还设置了“超温自动断气”,双保险才放心。智能技术是好,但不能全指望它,操作工得时不时去炉口瞅两眼,就像开车得看路况,不能光靠导航。

干这行久了,觉得大型铝厂的节能增效,就像给大卡车做保养,得从发动机到轮胎都照顾到。燃气炉的炉膛、烧嘴、余热回收,哪一个环节没弄好都不行。有时候去客户现场,看到操作工把炉门开着上料,热风吹得人都站不住,我就忍不住说“这炉门多开一秒,就得多烧2立方燃气”——节能不光靠技术,还得靠现场管理,两者结合才管用。

定制方案也不是越贵越好。有个客户想上“全进口燃烧系统”,预算报了300万,我看了看他们的产能和原料,建议用国产的低氮烧嘴加自主研发的余热回收,总价才180万,用起来燃气耗量和进口的差不多。客户半信半疑试了半年,发现每月燃气费和进口系统差不了几千块,还笑着说“早知道不迷信进口了”。其实定制就像买鞋,合脚比牌子重要,适合自己厂的才是最好的。

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  • 本文由 luyuzhe.cn 发表于2025年11月30日 18:00:37
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