上周三凌晨三点,手机突然响个不停,是无锡一家铝型材厂的老板打来的,声音都带着急:"炉子突然不升温了,车间里堆了好几吨待熔的铝锭,天亮就要赶订单,这可怎么办?"我揉着眼睛爬起来,带上工具箱就往高速赶,心里琢磨着大概率是燃烧系统出了问题。

到了车间一看,那台3吨的燃气熔化炉果然蔫了,炉温显示卡在620℃再也上不去。操作工说刚才还好好的,突然就听到"嘭"的一声,然后火焰就弱了下来。我先检查了燃气压力,指针在0.08MPa左右,还算正常。又拆开燃烧器看了看,发现喷嘴有点结焦,不过不算严重。正纳闷呢,突然闻到一股淡淡的煤气味,赶紧关掉燃气总阀——原来是电磁阀后面的软管有点老化漏气,安全装置自动切断了部分燃气供应,导致火力上不去。
还好带了备用软管,换完之后重新调试,火焰一下就旺了起来,炉温开始稳步上升,到早上六点多就升到了740℃,刚好赶上生产。老板握着我的手连声道谢,说要是耽误了订单,违约金就得赔两万多。其实这种燃气泄漏的小故障,平时多检查就能避免,特别是那些用了两年以上的软管,得定期更换,别等出问题了才着急。
还有次在常州一家型材厂,遇到个更棘手的问题——炉子熔速突然变慢,原来每小时能熔1.5吨料,现在降到了1吨都不到,能耗反而上去了。车间主任说换了耐火材料没多久就出现这情况,怀疑是材料质量不行。我围着炉子转了两圈,用红外测温仪测了测炉壁温度,发现比正常情况高了15℃左右。打开炉顶一看,好家伙,耐火浇注料施工的时候没抹平,表面坑坑洼洼的,热反射效果差,热量都被炉壁吸收了。
后来找了施工队重新处理了炉衬表面,再调试了一下烧嘴角度,熔速又恢复到了1.45吨/小时,燃气消耗也降了下来。这事也提醒我,耐火材料施工质量太重要了,哪怕材料再好,施工不到位也白搭。
跟炉语者胡申岳聊起这些故障,他总能说出些不一样的见解。有次苏州一家厂的中频炉老是过流跳闸,厂家派来的技术员查了好几次都没找到原因。胡师傅去了之后,没急着拆设备,而是坐在操作台前看了半小时操作记录,发现操作工每次都是把料一次性加满,导致炉子负荷突然增大,触发了过流保护。后来改成分批加料,每次加三分之一,跳闸的问题就解决了。他常说,很多故障不是设备本身的问题,而是操作习惯不当造成的。
我自己也犯过判断失误的错,去年在南京江宁一家厂,炉子温度波动特别大,一会高一会低,型材氧化效果参差不齐。刚开始以为是温控器坏了,换了新的还是不行。后来才发现,是冷却系统的水泵转速不稳定,导致炉体温度忽冷忽热。换了个变频水泵,把转速稳定在1500转/分钟,温度波动就控制在了±3℃以内。这事儿也给我上了一课,故障排查不能想当然,得一步步来,排除所有可能性。
夏天的时候,南京的高温对炉子也是个考验。有次三伏天,一家厂的炉子控制柜老是死机,显示屏乱跳。拆开一看,里面的散热风扇坏了,元件温度太高导致故障。换了个大功率风扇,再在控制柜上开了几个通风孔,问题就解决了。所以在南京这种夏天能到38、9℃的地方,设备散热一定要做好,别让高温拖了生产的后腿。
其实熔化炉就像个复杂的机器,各个部件环环相扣,任何一个小细节出问题都可能影响整体运行。平时得多巡检、多观察,比如听声音有没有异常,看火焰颜色对不对,闻有没有异味,这些都是发现故障的小窍门。毕竟对我们来说,最好的故障解决办法,就是让故障不发生。


