从南通客户需求说开:铝合金坩埚炉定制得这么抠细节

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周六上午刚打算陪孩子去公园,南通那家压铸厂的张经理就打来了电话,语气挺急:“胡工,帮我们定制台燃气坩埚炉,每天得出1000kg铝水,温度到690°就行,叉车转运铝水,你给个方案呗?”我一边记要点一边跟他说:“别急,我先捋捋,下午给你回话。”挂了电话孩子还不乐意,说“爸爸又要加班了”,没办法,干这行就是这样,客户需求来了就得及时响应。

先琢磨炉型大小,每天1000kg铝水,按正常工作8小时算,每小时熔化效率得有125kg以上。选1.2吨的炉型刚好,既不会太浪费,也留了点余量——万一哪天订单多了,稍微加点班也能应付。要是选1吨的,卡得太死,后期想提产就费劲了。上次苏州昆山有家客户,也是每天1000kg需求,非要选1吨炉,结果旺季时每天得多烧2小时燃气,能耗指标上去了不说,操作工还得加班,后来后悔没听我的建议加半吨容量。

客户现场

客户现场

温度这块客户说690°就行,看似简单,实则控温精度得把握好。不能光满足“到690°”,还得稳定住,波动不能太大。我打算给他们配个双探头测温,一个插铝液里,一个测炉膛温度,PLC控制系统调温响应快,温度波动能控制在±5℃以内。之前常州新北有家客户,就因为控温不准,铝液温度忽高忽低,浇出来的零件有时候硬有时候软,返工了一批才发现是测温探头就一个,反应滞后。

叉车转运铝水这个点很关键,炉体出料口的高度和角度得专门设计。一般叉车的货叉高度在80-100cm,所以出料口中心高度定在90cm最合适,倾斜角度15°左右,铝水倒出来又快又稳。上次南京高淳有家客户没注意这个,出料口做高了,叉车叉着坩埚接铝水得垫东西,结果没垫稳,洒了小半坩埚铝水,损失了两百多块的料,还差点出事。我得跟南通客户确认下他们叉车的具体参数,别到时候安装好了用不了。

燃气炉的燃烧器也得选对,考虑到南通那边环保要求,低氮燃烧器是标配,氮氧化物排放量控制在30mg/m³以内,省得后期环评麻烦。热值选40万大卡的就行,升温速度快,熔化1吨铝水大概需要85方天然气,每小时燃气消耗控制在10方左右,能耗不算高。之前无锡滨湖有家客户图便宜选了普通燃烧器,结果环保检查时氮氧化物超标,又花了一万二换低氮的,得不偿失。

我还得提醒客户几个容易忽略的细节,比如坩埚材质选碳化硅的,比黏土坩埚耐用,能用8-10个月,黏土的也就5-6个月就得换,频繁换坩埚耽误生产。还有炉体保温层,做15cm厚的硅酸铝棉,保温效果好,能省不少燃气。上次镇江丹徒有家客户没做厚保温,冬天的时候熔铝水得比别人多烧2方燃气每小时,一个月下来多花了八百多燃气费。

下午给张经理回电话的时候,把这些都跟他说了,他听完挺满意,说“胡工你考虑得真周到,我们都没想到出料口高度这些细节”。我跟他说“定制炉子就得抠这些细节,不然用起来闹心”,约定下周二去他们车间看看现场,再把方案细化下,确认下车间的电源、燃气接口位置,还有叉车转运的通道宽度。

其实定制坩埚炉真没那么复杂,就是得从客户的实际需求出发,把每个环节都想到位。不是简单报个价就行,得替客户考虑后期的使用成本、生产效率,还有安全环保这些事。就像南通这个单子,把炉型、温度、转运这些点都抠细了,做出来的炉子才能真正帮客户解决问题,他们用着顺手,我们也省心。

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  • 本文由 luyuzhe.cn 发表于2025年11月5日 18:00:48
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