干铝合金熔化炉这行十六年,从南京本地的小作坊修到苏州的大型压铸厂,我胡申岳别的不敢说,就这炉子点不着火的毛病,闭着眼睛都能说出七八种可能。前两天刚从六合一家做铝合金支架的厂子回来,他们那台600kg的燃气炉,愣是让三个操作工围着捣鼓了一上午,最后还是得我去救场。
到了现场我先没碰机器,就站旁边看他们操作——点火枪“啪嗒啪嗒”响,火花挺足,但就是没火苗。我凑过去闻了闻,一点燃气味儿都没有,心里大概有谱了。问他们是不是换过燃气软管,车间主任一拍脑袋说昨天刚换的,怕不够长还接了一段。得,问题就在这儿!接头没拧紧,燃气全漏跑了,这要是遇着火星,后果不堪设想。赶紧让他们关了总阀,重新缠上生料带把接头拧死,再试,“呼”一下火就起来了,那操作工脸都红了,说光顾着接长,忘了检查密封。

几种常见的铝合金倾倒式坩埚炉
不过有时候情况就复杂多了。去年深秋在无锡,有家客户的2吨炉点不着火,我去的时候他们已经把点火器拆下来了,说怀疑是这个坏了。我拿过点火器试了试,火花正常,再查燃气压力,0.04MPa,也在标准范围内。这时候就有点犯嘀咕了,是机械问题还是电气控制的事儿?
我蹲在控制柜前,让操作工按点火按钮,眼睛盯着PLC显示屏。果然,“燃气电磁阀”那个点位一直是灰色的,正常应该是绿色。顺着线路查,发现是电磁阀的线圈烧了——估计是前几天降温,车间湿度大,线圈受潮短路了。换了个新线圈,再按点火按钮,电磁阀“咔哒”一声响,炉子里瞬间就有火了。客户老板说之前找的维修师傅,查了半天没敢动电气部分,就盯着机械件看,白耽误了四五个小时,订单都差点延误。
还有回在常州,那炉子更邪门,点着了两秒钟就灭,反复好几次。我一开始以为是火焰探测器的问题,擦了半天还是那样。后来爬到炉顶,掀开炉盖一看,好家伙,坩埚底部裂了条缝,铝液渗出来一点,把燃烧器的喷嘴给堵了小一半。这就好比家里的煤气灶,喷嘴堵了火就不稳,炉子的安全系统检测到火焰不稳定,就会自动熄火。没办法,只能先把坩埚换了,再清理燃烧器,前后折腾了一下午,客户损失了小一千的坩埚钱,还耽误了生产。所以说,平时检查坩埚也是个重点,别光盯着点火的部分。
说到选型,我自己也栽过跟头。大概三年前,有个朋友开压铸厂,非要我给他推荐大炉子,说“越大越气派,以后扩产也不用换”。我当时没坚持住,给他选了台5吨的炉,结果他平时就熔1.5吨左右的铝,能耗指标直接上去了——原来用3吨炉的时候,每小时燃气也就烧8方,换了5吨炉,哪怕只熔1.5吨,每小时也得烧12方,一个月下来燃气费多花了快四千。后来没办法,又给他加了个保温层,调整了燃烧器的火力,才算稍微好点,但这事儿也给我提了个醒,选型得实事求是,不能光看面子。
南京的夏天是真能折腾炉子,去年七月份最热的时候,有三家客户先后打电话说炉子点不着火。我去一看,都是一个问题——控制柜里的温度太高,元器件“罢工”了。车间里本身就四十多度,控制柜又不通风,里面的接触器、继电器都热得烫手。给他们在控制柜上装了两个排风扇,再把柜门留条缝通风,温度降下来后,炉子立马就正常了。这炉子啊,跟人一样,天热也得“吹空调”。
其实排查点火问题,就跟医生看病一样,得先“问诊”,再“检查”,不能上来就开刀。有时候可能就是个小细节,比如风门没调好——燃气和空气混合比不对,火要么点不着,要么点着了也不稳。我一般会让操作工先把风门开到中间位置,点火后根据火焰颜色调,淡蓝色是最好的,要是发红就开大风门,发黑就关小一点,这都是凭经验来的。
还有些小窍门,比如突然停电后,炉子点不着火,先别急着拆零件,把PLC重启一下试试,有时候程序乱了也会出这毛病。另外,燃气过滤器一定要定期换,一般三个月换一次,上次在高淳有家厂子,过滤器堵得都快实心了,燃气根本过不去,换个过滤器才二十块钱,却耽误了半天生产,太不值当了。
总的来说,铝合金坩埚燃气炉点不着火,不是什么绝症,关键是要有耐心,一步步排查。别一着急就乱拆乱换零件,不仅花钱,还可能把小问题搞成大问题。要是自己实在搞不定,就找懂行的人来,安全永远是第一位的。毕竟这炉子跟别的设备不一样,涉及燃气和高温,马虎不得。


