我叫胡申岳,干铝合金熔化炉这行十五年了,从维修学徒到自己搞设计销售,圈内人送了个“炉语者”的戏称——倒不是说有多神,就是见的炉子多了,它们哪儿不舒服,摸一摸、听一听大概能猜个八九不离十。最近南京这天气热得邪乎,上周去溧水一家压铸厂,刚进车间就看见操作工围着台1吨的铝坩埚燃气炉急得转圈,嘴里念叨着“邪门了,昨天还好好的,今天怎么就点不着了”。
我先让他们把燃气总阀关了,别瞎鼓捣,安全第一。蹲下来瞅了瞅压力表,指针在0.02MPa左右晃,正常工作得要0.035MPa上下,这明显燃气压力不够啊。问了问厂里的安全员,才知道前几天燃气公司过来检修管道,完事之后调压阀没调回原来的数值。这事儿我碰过好几次,有时候不是炉子坏了,就是这些“人为疏忽”闹的。赶紧把调压阀拧了几下,再看压力表到了0.038MPa,再点火,“轰”的一声就着了,那操作工拍着大腿说“怎么没想到是这个事儿,白慌了俩小时”。
不过也不是每次都这么简单。去年秋天在常州,有家做摩托车配件的厂子,3吨的燃气炉点不着火,找了个维修队来查,说是点火器坏了,换了个新的还是不行,最后把我叫过去。我先看了看点火针,火花挺强的,不像有问题;再拆燃气过滤器,里面干干净净的,也没堵。这时候就有点犯嘀咕了,是PLC点位没信号?还是火焰探测器出毛病了?
我蹲在控制柜旁边,让操作工按点火按钮,盯着PLC显示屏看。果然,“火焰检测”那个灯闪了一下就灭了,正常情况下应该常亮。爬到炉顶一看,火焰探测器的镜头上全是油污,估计是炉膛里的铝液挥发物飘上去糊住了。这玩意儿就像人的眼睛,被蒙住了肯定看不见火,炉子的安全保护系统一启动,就会自动切断燃气。拿酒精棉擦了擦,再试,火焰探测器立马有反应了,炉子也顺利点着了。那老板后来跟我说,之前的维修队压根没往炉顶爬,就围着下面的部件转,能查出问题才怪。
还有回更有意思的,在镇江一家老厂,炉子点不着火,我查了燃气、点火器、探测器都没问题,线路也没松。正挠头呢,听见控制柜里有“滋滋”的声音,打开一看,中间继电器的触点氧化了,虽然灯亮着,但实际上没接通。这就好比家里的开关,看着是开着的,其实接触不良。换了个继电器,不到二十块钱的事儿,解决了大问题。你说这事儿,要是光看表面现象,还真容易走弯路。
对了,选型的时候要是没选对,也容易出幺蛾子。前几年有个客户,本来是做小批量零件的,非要跟风上5吨的炉子,说这样显得有实力。结果呢,炉子是大了,但每次就熔一两吨铝,能耗指标直接上去了,每小时燃气消耗比原来的2吨炉还多3方,而且升温慢,效率反倒降了。后来没办法,又找我给他改了炉衬厚度,调整了燃烧器功率,才算勉强能用,但前前后后损失了快三万块。所以说,选型不是越大越好,得根据自己的产能、料量来,不然就是花钱买罪受。
南京夏季高温对炉子影响也不小,去年夏天特别热的时候,有几家客户反映炉子时不时点不着火。我去一看,都是控制柜里的元器件过热导致的。车间里温度本来就高,控制柜又不通风,元器件一热就容易出故障。后来给他们在控制柜上装了小风扇,加强散热,问题就解决了。这就跟人夏天容易中暑一样,得给炉子也“降降温”。
其实吧,铝坩埚燃气炉点不着火,大多都是些小毛病,关键是要耐心排查,不能急于求成。有时候可能就是一个小小的过滤器堵了,或者一个触点氧化了,只要找对问题点,解决起来都不难。但要是排查不仔细,瞎换零件,不仅耽误生产,还得花冤枉钱。
我平时跟客户说,维护比维修更重要。过滤器三个月换一次,火焰探测器每月擦一次,线路定期检查,这些小事做好了,炉子出故障的概率能降不少。就像人定期体检一样,小毛病早发现早处理,免得拖成大问题。
当然了,有时候也会遇到一些意想不到的情况,比如突然停电再来电后,PLC程序乱了,这时候就得重新复位程序。不过这种情况比较少见,大多数时候还是前面说的那些常见问题。总之,遇到炉子点不着火,别慌,一步步来,总能找到原因。要是自己实在搞不定,就找专业的人,别自己瞎拆,安全永远是第一位的。


