“三天两头修炉子”到“一年无大修”:一个湖北压铸厂的节能改造实录
去年夏天正对着电脑整理客户的能耗数据,手机突然响了,来电显示是湖北荆州的陌生号码。接起来就听见那边传来急促的声音,自称是当地一家压铸厂的周总,一开口满是无奈:“胡工,你快来救救急!我们这两台4吨熔铝炉,简直是祖宗,三天两头出毛病,上个月光维修就花了3万多,停产损失更是没法算。”
听他语气急得不行,我赶紧问清厂子地址和炉子的具体情况,挂了电话没多想,直接打开购票APP搜苏州到荆州的火车票。那时候正是暑运,直达票早就没了,只能买中转武汉的联程票,折腾下来得七八个小时。选好最早一班第二天早上的车,付完款才想起还没跟家里说要出差,又赶紧给老婆发了条消息,说荆州客户这边急事,得去跑一趟。
第二天一早拎着工具箱赶去火车站,一路颠簸到荆州站时已经是下午三点多。出了站就愣了下,荆州站比我想象中漂亮多了,白墙黛瓦的风格带着点楚地特色,广场收拾得干干净净,跟印象里老火车站的杂乱完全不一样。周总派来接我的司机已经在出口等了,上车后直奔厂子,一进车间我就明白他为啥愁了——两台炉子浑身是“伤”,炉口结渣厚得能当凳子坐,燃烧器噪音大得像拖拉机,操作工一边盯着炉温表一边擦汗,神情比考试还紧张。

苏州至湖北荆州火车站很漂亮
周总说这两台炉子是五年前买的,刚开始用着还行,近两年毛病越来越多。先是PLC时不时抽风,炉温忽高忽低,有次直接把一炉铝液烧过了头,铸件全成了废品,损失了5万多;后来燃烧器又开始“罢工”,动不动就点不着火,维修工来了好几次也没彻底修好;最头疼的是能耗,一个月电费燃气费加起来比隔壁厂多花4万,他都快扛不住了。
我围着炉子仔细查了两天,把问题一条条列出来:炉衬老化开裂,保温效果差;燃烧器是老款的,热效率低还容易坏;温控系统精度不够,PLC模块也该换了;还有现场布局不合理,炉子离通风口太近,夏天高温时散热太快,能耗更高。周总看了问题清单,叹了口气说:“你说咋改就咋改,只要能让炉子少出毛病、多省钱。”
改造第一步先换炉衬。原来的粘土质炉衬已经裂得像蜘蛛网,我们换成了高铝质的,厚度也从120mm加到了150mm,这样保温效果能提升不少。换炉衬的时候还出了个小插曲,拆旧衬时发现炉底有个小漏洞,幸好发现得早,不然再用段时间就得漏铝了。新衬砌好后,严格按照烘炉曲线烘了三天,确保炉衬烧结充分,这是延长寿命的关键。
接着升级燃烧器和温控系统。把老款燃烧器换成了全预混低氮的,热效率从原来的75%提到了93%,不仅省气,噪音也小了很多,车间里终于不用扯着嗓子说话了。温控系统换成了高精度的,PLC用的是西门子的,还加了个触摸屏,操作工调参数、看数据都方便,炉温波动能控制在±3℃以内,再也不用担心烧过头了。
现场布局也得调整。原来炉子正对着车间大门,穿堂风一吹,炉温就不稳定。我们给炉子加了个可拆卸的保温罩,平时不用的时候盖上,还把大门那边加了道挡风帘。夏天湖北热得厉害,车间温度能到40℃,我们又在炉子旁边装了两台工业风扇,专门给炉子降温,这样能耗又降了点。
改造过程中还遇到个小麻烦,新的PLC系统和原来的传感器不兼容,得重新布线安装。电工师傅加班加点干了两天才弄好,调试的时候又发现温控曲线有点问题,我们反复调整了好几次参数,直到炉温控制精准了才罢休。周总在旁边看着,每次调试成功都忍不住拍手,比我们还激动。
改造完试运行的第一个月,周总就给我打来了电话,声音里满是惊喜:“胡工,太神了!这个月电费燃气费省了3万2,炉子一次毛病都没出,操作工都说干活轻松多了!”我听了也挺高兴,毕竟付出没白费。
现在距离改造已经过去一年多了,上个月我又去了趟荆州,依旧是从苏州坐火车过去。这次买到了直达票,一路顺畅。再到荆州站,还是觉得那建筑风格顺眼,只是没了第一次来的匆忙,还在广场上多站了两分钟。到厂子一进车间,就看见周总在跟客户打电话,笑着说“我们现在产能稳定得很,交货期绝对没问题”。那两台炉子干干净净的,炉口也没什么结渣,操作工说现在每天只要按照维护表检查一下,根本不用操心。周总拉着我说,这一年炉子没大修过,维修费用省了8万多,能耗省了40多万,铸件合格率也从原来的88%提到了99%,订单都比以前多了。
其实很多压铸厂都有类似的问题,炉子用久了不舍得花钱改造,结果小毛病拖成大问题,花的钱更多。改造不是简单换几个零件,得从里到外系统地弄,把每个细节都考虑到。就像给老车做翻新,不光换发动机,内饰、电路也得一起弄,才能开着舒服、跑得稳。
看着周总厂里越来越红火,我也挺有成就感。做我们这行,就是帮客户解决问题,让他们的设备能稳定运行、少花钱多赚钱。有时候觉得,我们就像炉子的“医生”,把“病炉子”治好,看着它重新“健康工作”,比什么都开心。

