浙江永康那家压铸厂,我现在想起来都觉得有意思。车间窄得离谱,两个人对面走都得侧身,设备堆得跟积木似的。老板是个急性子,见面就拍着桌子说:"不管你咋弄,一天得给我出50吨料,现在这炉子跟不上趟!"

当时看了现场,原有的3吨双室炉占地方太大,车间那点空间根本没法扩容。我围着炉子转了三圈,又量了半天尺寸,跟老板商量:"只能往窄了改,把炉体宽度砍20公分,电磁搅拌泵原来的顶装位置肯定不行,改成侧装试试。"老板也没犹豫,拍板说:"只要能出活,你看着弄!"
工人师傅们加班加点改了三天,装完那天我特意守在现场试炉。一开始挺顺利,炉温升得也快,正想着能松口气,突然电磁搅拌泵不转了。车间里顿时静下来,老板脸也沉了。我心里也咯噔一下,先摸了摸泵体,没发烫,不像是机械卡死。
接着查电器控制部分,打开控制柜一看,线路倒是接得挺规整。拿着万用表一个个测,最后发现是PLC接线端子松了。琢磨了下,厂里电压不稳是老问题,设备运行时震动,端子慢慢就松了。赶紧重新拧紧,又跟老板说:"得加个稳压器,不然下次还得出这毛病,顺便给控制柜装个散热风扇,夏天车间温度高,电器元件经不起烤。"
老板听了立马让人去买配件,装上之后再试炉,泵转得稳稳的,熔化效率也上去了。现在过去大半年,他们产能直接翻倍,老板每次见我都乐呵呵的。不过上个月去维修的时候,几个工人师傅围着我抱怨:"胡工,你这改得是好,就是炉子贴墙太近,上次换个发热管,挪了三台设备才腾开地方,累得够呛!"
我只能笑着打圆场,转头跟老板说这事,老板倒是看得开:"嗨,永康这地皮多贵啊,挤挤值了!只要能出产量,工人师傅们多费点劲,我给加奖金!"你说这行业就这样,有时候解决问题还真得有点"挤"的智慧,不是所有方案都得规规矩矩,实用才是硬道理。

