2022年南通雄邦熔炼炉培训记:从“烧损超3%”到“稳控1.8%”,我在现场手把手教的那些实操招儿

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2022年10月中旬,南通刚过寒露,早晚已经凉得穿外套了。我坐高铁到南通西站,雄邦的王师傅开车来接我,路上就跟我说:“胡工,咱这5吨集中熔炼炉刚装俩月,问题不少——铝液烧损率总在3.2%上下,比合同里承诺的2%高一大截,每小时熔化效率也不稳,有时候0.9吨,有时候才0.7吨,老板急得不行。”

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南通雄邦厂门口

我跟王师傅说:“别急,到现场看一眼工况就知道大概了。”其实这种情况我见得多了,很多厂新炉子装好,工人按老经验操作,没跟设备特性对上,问题自然就来。之前跟“炉语者”胡申岳跑苏州一家厂时,也是类似情况,老胡当时就说:“集中炉跟小坩埚炉不一样,装料顺序、温控曲线差一点,结果能差出半个烧损率。”老胡搞熔炼炉快30年,早年帮宁波一家厂调过同型号的5吨炉,把烧损率从2.8%降到1.7%,这些经验我都记在笔记本上,想着到雄邦现场试试。

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铝合金集中熔炼炉现场图片

一进车间就瞅见的“小毛病”:装料顺序反了,铝锭在炉底“捂汗”

到雄邦车间时,正好赶上工人装料。我站在操作平台旁一看,得,问题先找着一个——工人先往炉里扔30公斤的大块铝锭,再塞小块废料,最后撒中间合金。王师傅还纳闷:“这么装不是顺手吗?大块的沉底,稳当。”

我拉着王师傅到炉口边,指给她看:“你看炉底的铝锭,表面都氧化发黑了,这是熔得慢,在底下‘捂汗’呢。”说着我让工人停了装料,打开炉门用测温仪测了下炉底温度——才680℃,而小块废料熔点低,650℃就能熔,先铺废料能快速形成“铝液垫”,裹住后面的大块铝锭,减少氧化。

之前常州有家厂跟雄邦一样,也是先装大块铝锭,烧损率3.1%,后来改成“小块废料→大块铝锭→中间合金”,头一周烧损率就降到1.9%。我让雄邦的工人按这个顺序试一炉:先铺5-8cm的小块废料(粒径3-5cm),大概占总料量的30%,等15分钟废料熔成铝液,再吊大块铝锭,最后把AL-Mn中间合金撒在表层——因为中间合金熔点高,表层温度740℃,能快速熔化扩散。

这一炉熔完,王师傅盯着称重仪算烧损率:“1.8%!真降下来了!”我跟她说:“还得注意铝锭别堆太密,间隙留5cm左右,让铝液能流进去,不然还是熔得慢。”后来雄邦按这个顺序装料,连续三天烧损率都稳在1.8%-1.9%,王师傅拍着我肩膀说:“没想到装料顺序这么关键,之前白多烧了不少料。”

温控曲线“太心急”:升温快了50℃,铝液里“藏气泡”

解决了装料问题,又发现个新情况——温控面板上显示,升温到750℃只用了40分钟,比设备推荐的55分钟快了15分钟。我问操作的李师傅:“咋升这么快?想省时间?”

李师傅说:“是啊,想着快点熔完,多产一炉。”我指着铝液取样勺里的铝液:“你看这铝液表面,气泡多,这是升温快了,铝液里的氢没来得及排出去,后面压铸容易出气孔。”

老胡之前跟我说过,A356铝合金熔炼,升温得走“两段式”:650-700℃时慢升,每分钟升3℃,让氢充分释放;700-750℃时正常升,每分钟5℃。雄邦之前是“一竿子升到顶”,700℃前每分钟升6℃,氢含量超标到0.22ml/100g。

我让李师傅调温控曲线:从室温到650℃,升温速率3℃/min;650-700℃,速率2.5℃/min,同时打开除气装置(氮气流量0.3m³/h);700-750℃,速率5℃/min。调完这炉,取样测氢含量——0.14ml/100g,刚好在合格范围(≤0.15ml/100g)里。

李师傅还问:“那保温的时候温度咋控?之前有时候降到720℃,有时候升到760℃。”我跟他说:“集中炉有PID自整定,你把目标温度设730℃,波动范围±5℃,超过735℃就让加热管停一组,低于725℃再启动,别手动调,手动调容易忽高忽低。”后来看他们控了一炉,温度稳在728-732℃,铝液流动性明显好很多,压铸出来的电机壳没再出现气孔。

 突发的“点火故障”:压力调节器堵了,用压缩空气吹吹就好

培训到第三天下午,突然听见炉区“啪嗒”一声,燃气炉没火了。李师傅慌了:“咋回事?上午还好好的!”我让他先别慌,按老胡教的应急步骤来:先查燃气压力表——指针在0.04MPa,正常得0.08-0.12MPa,再看压力调节器的排污阀,有油污渗出来。

“是调节器堵了,”我跟李师傅说,“南通的燃气里有少量杂质,长时间不用排污,杂质就堵在阀芯里。”说着我让他关了燃气总阀,拆下调压器的排污螺丝,用车间的压缩空气(压力0.5MPa)从进气口反向吹了30秒,再装回去开阀——压力表指针一下跳到0.1MPa,点火一次就成。

之前苏州有家厂也遇到过这情况,工人没敢拆,等厂家来人修,耽误了2小时,少熔了0.2吨料,损失近4000块。我跟雄邦的人说:“以后每周一早上,先开排污阀放30秒,把杂质排了,就不会堵了。”王师傅赶紧记在操作手册上:“这招得记牢,省得以后慌神。”

选型时的“庆幸”:还好没选3吨炉,不然现在得“半夜加班”

培训间隙,雄邦老板跟我聊选型的事,说当初差点选3吨炉,觉得“够生产就行”。我跟老板说:“幸亏选了5吨炉,你看现在每天产12吨料,5吨炉两炉半就够,要是3吨炉,得四炉,还得半夜加班,每小时熔化效率还得降——小炉子满负荷跑,效率反而低。”

之前无锡有家厂就犯了这错,月产能300吨,选了3吨炉,结果每天得开10小时,每小时熔化效率0.65吨,比额定的0.8吨降了18.7%,后来又加了一台2吨炉,多花了12万。雄邦的5吨炉,按现在的效率0.95吨/小时,每天8小时就能产7.6吨,要是赶订单开10小时,能产9.5吨,完全够量,能耗指标还低——现在每小时520kW·h,比3吨炉的480kW·h(两炉就是960kW·h)省不少。

老板听了说:“当时还纠结预算,现在看来,选对炉子比省那点钱重要多了。”我跟他说:“老胡常说,选型得看‘未来3年产能’,别只看眼前,不然早晚得换,更费钱。”

一周后回访:烧损率稳了,王师傅还加了“土办法”

11月初我再去雄邦回访,王师傅老远就跟我说:“胡工,你教的招儿太管用了!这一周烧损率最高1.9%,最低1.7%,每小时熔化效率稳在0.92-0.95吨,老板说这个月能省近2万的铝料钱。”

我还发现车间里多了个“土办法”——王师傅让工人在装料区贴了张“装料顺序表”,画着小块废料、铝锭、中间合金的示意图,旁边写着“先小后大,中间在上”。她说:“怕新来的工人忘,这么一画,一目了然。”

其实熔炼炉操作没那么复杂,关键是“设备特性+实操细节”对上,比如装料顺序、温控曲线、日常维护,差一点都可能出问题。就像老胡常说的:“新炉子就像新徒弟,得教它‘脾气’,摸透了才能好好干活。”

离开雄邦时,王师傅塞给我一包南通的脆饼,说:“下次有问题,还得麻烦你。”我跟她说:“有问题随时打电话,现场能解决的,咱就别等厂家,耽误生产。”毕竟做这行这么多年,看着客户的炉子从“问题不断”到“稳定运行”,比啥都开心。

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  • 本文由 luyuzhe.cn 发表于2025年11月24日 18:00:56
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